8月21日,在负800米的平煤集团五矿己3风井巷道内,建井三处施工负责人敢国庆正在巡视工程进度和质量。“这是该矿新增的一个风井,是专门排放瓦斯等有害气体的,全部贯通后,五矿井下的瓦斯浓度将会明显降低。”敢国庆介绍道。
加大通风量,降低瓦斯浓度,是治理瓦斯的基础性工作。随着矿井不断向下开拓延伸和生产规模的扩大,平煤集团所属矿井的瓦斯绝对涌出量以12%%的速度逐年递增。上世纪80年代后期,该集团出现第一对高瓦斯突出矿井,目前已经增加到12对。瓦斯突出事故时有发生,威胁着矿工生命及财产安全――瓦斯已成为安全生产的“第一杀手”。
没有安全,职工的生命就没有保障,企业也不会有好的效益。瓦斯是蕴含在煤层中的,平顶山矿区煤层由于透气性差,瓦斯不易向外释放。另一方面随着生产量的加大,瓦斯释放时间须缩短。为破解这一难题,平煤集团将瓦斯研究所升为处级单位。在借鉴同行经验的基础上,他们与国内高校、研究所联合攻关,制定出了通风、抽放、防突和监控并用的综合整治措施。
通风是治理瓦斯的基础,其投资动辄数百万元甚至上千万元,五矿风井建设只是平煤集团通风投资的一个缩影。为加快风井建设步伐,他们提出创建瓦斯治理示范化矿井的工作目标,风井就成了示范化矿井不可缺少的硬件之一。据不完全统计,近两年来,该集团增加了十几对风井,新掘专用风巷20多条近7万米,基本实现了瓦斯高突采区专用回风。
瓦斯抽放是治理瓦斯的根本性措施。要缩短瓦斯抽放时间,就必须提高瓦斯释放率。近年来,该集团研究出了多种有效释放瓦斯的方法:采煤面卸压浅孔释放,将钻孔的深度由40米降到10米,瓦斯释放率提高了一倍以上;高位水平钻孔释放,在煤层顶板上方6~10米处钻孔,放炮震动,瓦斯释放率又提高了7倍左右。另外上隅角释放、分源释放等均有明显的效果。
瓦斯大量释放出来后,不能任其弥漫在巷道及采面,须从井下尽快抽出。为此,平煤集团不断购置大风量的通风机。当天上午,记者在八矿北风井看到了一台“个子”特别大的通风机。“它叫豪顿华,是我国与丹麦合资生产的,通风能力是普通通风机的3倍,共花了860万元。”该矿机电副总工程师李军鸿介绍道。
贯通保护层,为瓦斯再疏通一条通道,是平煤集团近年来治理瓦斯的又一项有效措施,它也使该集团的瓦斯治理由局部化走向了区域化。平顶山矿区煤层单一,不少地方煤层厚度在1.5米以下,传统采掘设备放不进去。为贯通保护层,他们引进了薄煤层机械。当天,十矿技术员左耀民等正在井下安装MJTY-300/700WD型采煤机,这种采煤机是从乌克兰进口的,专门开采薄煤层。此前,该设备已经在四矿投用。
平煤集团通风管理中心新设了一个监控室,该集团35对生产矿井的采面位置、瓦斯浓度数据均能在这里显示。一旦瓦斯浓度超标,值班人员会迅速查出瓦斯超标的地点。另外,他们在采面现场也装上了传感器,瓦斯浓度超标后将自动报警,报警两分钟后会自行切断生产电源。
4道“绳索”花去了不菲的资金。2002年至2006年,平煤集团累计投放安全资金32.6亿元,今年的投资额达10亿元。这些资金60%以上用于瓦斯治理。4道“绳索”也使得瓦斯“恶魔”一天天“温顺”起来:2005年瓦斯超限次数和高浓度超限次数较2004年分别下降了8%和4%,2006年同比又分别下降了35.1%和28%。
同时,平煤集团也开始了让瓦斯创造价值的尝试。2005年,十矿陆续投运4台500千瓦瓦斯发电机。此后,四矿、八矿、十二矿也安装了瓦斯发电机组。
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